质上还是差了太多。

    刚开始的时候加工精度可能还行,但是时间稍长一点,各联动部件持续磨损,累计公差也就会极剧变大。

    同样是因为材料原因,我们的枪管,即便是经过了磷化处理。

    在使用一段时间之后,膛线的磨损也是非常严重的。

    哪怕是我们现在有了锻压机。

    但是钢材的基本性能在那里,高碳钢已经限定死了我们的上限。

    在没有合金钢的情况下,我们想要提高枪管的使用寿命,尤其是机枪管的使用寿命。

    还是需要采用一些其他的办法,再提高一些枪管的寿命。

    而用液压模头挤压法,它的工艺,是用模头生生挤压下去的。

    膛线是通过挤压压出来了的。

    这个过程中,通过模头的挤压,可以改变枪管内壁金属内部结构。

    能够再一次压缩枪管内壁的金属密度。

    相对于拉线机拉出来膛线的枪管。

    它的硬度更高,耐磨性更强,寿命也相对更长。

    而且,相对于机床复杂的联动机构,长时间使用造成的累积公差变大。

    用模头挤压法,产生磨损只有一个简单的模头,如果模头产生了磨损,那么我们只需要更换一个模头就可以了。

    而不会像修复拉床那么复杂。

    这也是我想要尽快弄出来液压机的原因。

    之前没有弄,一个是锻压机没有出来的时候,想要把这个挤压模头给搞出来,太困难。

    即便搞出来了,它的硬度也达不到使用要求。

    现在有了锻压机,我们就可以有条件生产出来更硬的挤压模头。

    也就可以用挤压法来生产枪管了。

    还有,用模头挤压法生产枪管,速度可是比我们现在用拉线机床,快了不止一倍啊。

    现在我们拉出来一根枪管,限于我们刀具的性能,至少也得二十分钟到半个小时的时间。

    可是用模头挤压,快了,一两分钟之内,就可以挤出来一根枪管,慢了也用不了五分钟。

    但是用这种工艺挤出来的枪管也有一个弱点。

    那就是挤压之后,枪管内部应力会变大。

    所以需要多次回火来消除枪管内部的应力。

    这也算是有好必有坏吧,这世上也没有什么完美的事情。”

    张师傅和刘师傅,在听了陈常在给他们解释完,液压模头挤压膛线法的优劣之后,纷纷点头。

    张师傅说道:“陈厂长说的有道理,枪管内壁如果在经过一次挤压后,它的内部金属结构必然会发生变化。

    这就等于是,因为枪钢棒,被钻出来了内孔,内部压力散失。

    枪膛内部的金属结构,就会因为失去了压力而变得松散了。

    如果我们在内部再给它挤压一下,那就相当于我们在枪管内部,又给它来了一次锻造。

    这样一来,枪管内壁必然会变得更结实一些。”

    刘师傅也点头说道:“是的,用这个方法,不只是能够让枪管内部更结实。

    还省去了拉线机需要经常维修的麻烦。

    只要我们制造出来足够多的模头,那么我们在理论上,就可以别的什么都不用管,专心压枪管钢就是了。

    完全不用再考虑机床因为公差累积,而让膛线不稳定了。

    陈厂长,那我们现在就去我那边看看,你要是觉得没什么问题了。

    我们现在就可以进行液压机的组装了。”

    -->>

本章未完,点击下一页继续阅读